| Tesi etd-04282009-105915 | 
    Link copiato negli appunti
  
    Tipo di tesi
  
  
    Tesi di laurea vecchio ordinamento
  
    Autore
  
  
    TALINI, FRANCESCO  
  
    URN
  
  
    etd-04282009-105915
  
    Titolo
  
  
    Analisi dei processi manutentivi in SCA PACKAGING ITALIA
  
    Dipartimento
  
  
    INGEGNERIA
  
    Corso di studi
  
  
    INGEGNERIA MECCANICA
  
    Relatori
  
  
    Relatore Prof. Braglia, Marcello
Relatore Ing. Gabbrielli, Roberto
Relatore Ing. Andreotti, Stefano
  
Relatore Ing. Gabbrielli, Roberto
Relatore Ing. Andreotti, Stefano
    Parole chiave
  
  - manutenzione
- ottimizzazione
- preventiva
- processi
- sca
    Data inizio appello
  
  
    10/06/2009
  
    Consultabilità
  
  
    Parziale
  
    Data di rilascio
  
  
    10/06/2049
  
    Riassunto
  
  Sommario: La presente tesi è stata svolta nello stabilimento di Porcari (Lucca) della società SCA Packaging Italia S.p.A., facente parte del Gruppo multinazionale SCA. Lo stabilimento di Porcari (Lucca) è costituito da due linee produttive per la produzione di carta a base macero per la realizzazione di cartone ondulato. L’obiettivo di questa tesi è l’ottimizzazione dei processi 
manutentivi già in atto presso questo impianto, insieme all’analisi e alla successiva
organizzazione della manutenzione di un impianto per l’essiccazione degli scarti, accessorio al
processo principale, chiamato “Reject Dryer”. Nella prima parte del progetto sono stati analizzati
i flussi informativi e di materiali che si generano all’insorgere di un guasto. Oltre a questo si è
cercato di comprendere con quali strumenti l’azienda controlla l’efficacia e l’efficienza di questi
flussi ed infine sono state adottate alcune procedure per l’ottimizzazione degli interventi di
manutenzione. Nella seconda fase è stato analizzato l’impianto per l’essiccazione degli scarti.
Tramite questa analisi è stata organizzata una strategia manutentiva e studiata una serie di
indicatori di performance (KPI) per verificarne l’efficacia d’impiego.
Abstract: This thesis is the result of work carried out at the SCA Packaging Italia S.p.A. factory
site in Porcari (Lucca) - part of the SCA Group. The plant is consists of two lines for the
production of paper based on recycled fibre utilised in manufacturing corrugated packaging. The
stated object of the work was the improvement of the maintenance processes already present on the plant, together with an analysis and organization of the maintenance of an accessory plant for drying the waste, called “Reject Dryer”.
The first phase of the project analyses material and data flows generated as and when a failure
occurs. In addition an attempt to understand how the company monitors the effectiveness and
efficiency of these flows, and following this certain procedures were adopted to optimise
maintenance. The second phase comprises an in depth study of the plant for drying waste. As a
result of this analysis a maintenance strategy was proposed together with a study of the relevant
performance indicators (KPI) to check the effectiveness of its implementation.
manutentivi già in atto presso questo impianto, insieme all’analisi e alla successiva
organizzazione della manutenzione di un impianto per l’essiccazione degli scarti, accessorio al
processo principale, chiamato “Reject Dryer”. Nella prima parte del progetto sono stati analizzati
i flussi informativi e di materiali che si generano all’insorgere di un guasto. Oltre a questo si è
cercato di comprendere con quali strumenti l’azienda controlla l’efficacia e l’efficienza di questi
flussi ed infine sono state adottate alcune procedure per l’ottimizzazione degli interventi di
manutenzione. Nella seconda fase è stato analizzato l’impianto per l’essiccazione degli scarti.
Tramite questa analisi è stata organizzata una strategia manutentiva e studiata una serie di
indicatori di performance (KPI) per verificarne l’efficacia d’impiego.
Abstract: This thesis is the result of work carried out at the SCA Packaging Italia S.p.A. factory
site in Porcari (Lucca) - part of the SCA Group. The plant is consists of two lines for the
production of paper based on recycled fibre utilised in manufacturing corrugated packaging. The
stated object of the work was the improvement of the maintenance processes already present on the plant, together with an analysis and organization of the maintenance of an accessory plant for drying the waste, called “Reject Dryer”.
The first phase of the project analyses material and data flows generated as and when a failure
occurs. In addition an attempt to understand how the company monitors the effectiveness and
efficiency of these flows, and following this certain procedures were adopted to optimise
maintenance. The second phase comprises an in depth study of the plant for drying waste. As a
result of this analysis a maintenance strategy was proposed together with a study of the relevant
performance indicators (KPI) to check the effectiveness of its implementation.
    File
  
  | Nome file | Dimensione | 
|---|---|
| 01_Frontespizio.pdf | 145.88 Kb | 
| 02_Indice.pdf | 16.39 Kb | 
| 03_Cap01...zione.pdf | 24.64 Kb | 
| 12 file non consultabili su richiesta dell’autore. | |
 
		